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歐美大地 室內(nèi)巖土試驗(yàn)
室內(nèi)巖土試驗(yàn)
【案例研究】卡迪亞谷北部尾礦儲存設(shè)施堤防坍塌
發(fā)布時間:2021-09-29 瀏覽次數(shù):74237 來源:歐美大地


免責(zé)聲明:本案例研究,僅由 GDS Instruments 對公開可用的技術(shù)報告進(jìn)行審查和解釋后編寫。本案例研究未經(jīng)第三方審查,不構(gòu)成任何形式的技術(shù)建議。



介紹


2018 年 3 月 9 日下午,位于澳大利亞新南威爾士州中西部的卡迪亞河谷項(xiàng)目項(xiàng)目北部尾礦庫設(shè)施(Cadia Valley Operations (Cadia) Northern Tailings Storage Facility (NTSF))的南部堤防約 300 m 段發(fā)生了流動性坍塌。堤防坍塌導(dǎo)致 NTSF 釋放尾礦,釋放的尾礦在相鄰的南尾礦儲存設(shè)施 (STSF) 內(nèi)被捕獲。Cadia現(xiàn)場人員在當(dāng)天早些時候觀察到的開裂(路堤頂部)和逆沖(路堤坡腳處),使得在塌落發(fā)生之前,能夠及時疏散工地以及一些下游的住宅。這導(dǎo)致了經(jīng)濟(jì)損失,但沒有造成明顯的社會或環(huán)境影響。為此成立了一個獨(dú)立的技術(shù)審查委員會(ITRB),以確定Cadia NTSF路堤坍塌的技術(shù)原因。ITRB在四月十七日2019日(杰夫里等人,2019)報告了其發(fā)現(xiàn),得出在坍塌附近先前未識別的低密度基礎(chǔ)層由于路堤結(jié)構(gòu)施加的荷載而逐漸變形的結(jié)論。


當(dāng)這種變形速率迅速增加時,儲存在NTSF內(nèi)的尾礦液化,顯著增加了路堤上的荷載。地基已經(jīng)弱化,最終無法抵抗荷載的增加,導(dǎo)致堤壩坍塌。本案例研究簡要總結(jié)了ITRB報告的一些巖土工程發(fā)現(xiàn)。


具體而言,它側(cè)重于調(diào)查期間進(jìn)行的高級實(shí)驗(yàn)室測試計(jì)劃的各個方面,其中使用了由GDS公司設(shè)計(jì)和制造的高級循環(huán)動單剪、三軸、彎曲元系統(tǒng)和恒應(yīng)變速率固結(jié)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)。我們強(qiáng)烈建議我們的讀者參考紐克雷斯特礦業(yè)有限公司(NML)發(fā)布的公開ITRB報告,以獲取有關(guān)Cadia NTSF路堤坍塌的完整評論。還可以點(diǎn)擊這里觀看10分鐘的坍落簡明技術(shù)總結(jié)。



圖 1:截至 2018 年 9 月 13 日的 Cadia NTSF 南部路堤坍塌位置的鳥瞰圖。

來源:谷歌地球,圖片 © 2021 CNES / Airbus。





卡迪亞北部尾礦儲存設(shè)施堤防和基金會




NTSF的設(shè)計(jì)和建造是為了封存卡迪亞金礦和銅礦開采作業(yè)產(chǎn)生的尾礦。最初的NTSF路堤于1998年完工,包括一個最大高度為50 m的堆石壩,隨后的路堤凸起打算使用改進(jìn)的中心線施工。


到2016年末,路堤已達(dá)到其初始目標(biāo)最大高度91 m,但最終采用下游、中心線和上游施工相結(jié)合的方式修建路堤。


2017 年初,開始使用上游施工進(jìn)行額外的 3 m 加高(第 10 階段),并于 2017 年年中在坍塌位置附近完成加高。


然而,2017年進(jìn)行的錐體貫入試驗(yàn)(CPT)引起了對路堤穩(wěn)定性的擔(dān)憂,因此建議建造兩個支墩,以提高靜態(tài)和動態(tài)荷載下的穩(wěn)定性(第1階段和第2階段支墩,如圖2所示)。在坍落位置:

?   第一階段支墩于 2017 年底開始施工,并于 2018 年 3 月 5 日完工。

?   2018 年 1 月,從堤壩趾部挖出約 5.5 m 的材料,為第二階段支墩施工準(zhǔn)備基礎(chǔ)。挖掘出的材料包括超過 4 m 的堆積尾礦以及一些地基材料。

?   第二階段支墩的建設(shè)在坍塌時尚未開始。



圖 2:Cadia NTSF 路堤在第 10 階段的簡化示意圖。請注意,在坍塌時,第 2 階段的支墩施工尚未開始。






圖 3:路堤坍塌附近地基材料的簡化剖面。

還注意到堤防在坍塌發(fā)生的前一天(2018 年 3 月 8 日)經(jīng)歷了兩次低級地震(約 MW3,相隔十秒左右)。





圖 3 顯示了坍落附近地基材料的基礎(chǔ)輪廓。 雖然卡迪亞的地質(zhì)復(fù)雜性超出了本案例研究的范圍,重要的是要注意靠近路堤基礎(chǔ)水平的森林礁火山巖 (FRV) Unit A 層的存在。


因?yàn)檫@種地基材料被確定為導(dǎo)致路堤坍塌的最重要的特征。這是因?yàn)?FRV Unit A 材料密度低(孔隙比約為

0.8 到 1.5),相對較弱,高度可壓縮,并在荷載作用下顯示應(yīng)變減弱響應(yīng)。值得注意的是,在路堤坍塌發(fā)生之前,F(xiàn)RV Unit A 尚未被識別。





ITRB 對 CADIA NTSF 堤防坍塌的調(diào)查


ITRB 的任務(wù)是確定路堤坍塌的技術(shù)原因。于是 ITRB 審查了NTSF 建造歷史,并委托進(jìn)行了廣泛的地下現(xiàn)場調(diào)查、先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)室測試和各種荷載條件下路堤的先進(jìn)數(shù)值分析。還進(jìn)行了水文地質(zhì)和地震學(xué)研究。


由 ITRB 委托進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)室測試計(jì)劃能夠評估尾礦、路堤和地基材料的加載響應(yīng),并提供用于高級數(shù)值分析的材料特性。


雖然作為測試計(jì)劃的一部分由許多實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了許多不同的測試,但本案例研究將重點(diǎn)限制在 Golder 的珀斯實(shí)驗(yàn)室 (Golder ;www.golder.com/testing-services/)


進(jìn)行的高級直剪單剪(DSS)、三軸、彎曲元和恒速應(yīng)變測試對尾礦和FRV單元進(jìn)行了基礎(chǔ)材料的研究。請參考ITRB報告附錄D和附錄E,了解作為ITRB調(diào)查一部分進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)室測試的更多詳情。





尾礦和 FRV Unit A 材料的高級實(shí)驗(yàn)室測試,包括使用 GDS 設(shè)備


a) 單調(diào)和循環(huán)直接簡單剪切 (DSS) 測試。


作為高級實(shí)驗(yàn)室測試計(jì)劃的一部分,Golder 對許多尾礦級配和 FRV Unit A 試樣進(jìn)行了 24 次恒定體積直接簡單剪切測試。該測試是使用 GDS 電機(jī)動態(tài)循環(huán)簡單剪切 (EMDCSS) 設(shè)備進(jìn)行的,該設(shè)備能夠通過設(shè)計(jì)的低柔順性的 DSS 設(shè)備剪切(單調(diào)和/或循環(huán))期間保持恒定的試樣體積,主動高度控制,以及通過一堆低摩擦疊環(huán)(或者,也可以使用鋼絲增強(qiáng)橡膠膜)進(jìn)行物理側(cè)向約束。



圖 4:GDS 電機(jī)動態(tài)循環(huán)單剪 (EMDCSS) 設(shè)備。



Golder 在 GDS EMDCSS 設(shè)備內(nèi)測試的 12 個重組尾礦試樣標(biāo)稱直徑為 100 毫米,并被固結(jié)到 50 kPa 或 300 kPa 垂直有效應(yīng)力。所有試樣都比固結(jié)后估計(jì)的原位尾礦狀態(tài)稍松。


在循環(huán)剪切的十個試樣中,八個在固結(jié)階段施加了初始剪切應(yīng)力偏差(垂直有效固結(jié)應(yīng)力的 5% 或 30%)。對其中八個試樣施加頻率為1Hz的正弦循環(huán)荷載,同時對兩個試樣施加自定義循環(huán)荷載,模擬2018年3月8日發(fā)生的兩次低震級地震的地面運(yùn)動。圖5顯示了GDSLab軟件界面,供用戶在GDS EMDCSS內(nèi)執(zhí)行測試時定義自定義循環(huán)荷載。


以每小時約5%的剪切應(yīng)變率對兩個試樣進(jìn)行單調(diào)剪切。





圖 5:GDSLab 軟件界面,用于在 GDS EMDCSS 內(nèi)執(zhí)行測試時定義自定義循環(huán)載荷。




從恒定體積循環(huán) DSS 測試中獲得的數(shù)據(jù)表明,在路堤坍塌之前的兩次低震級地震(循環(huán)應(yīng)力比約為 0.05)不會在尾礦試樣中引起顯著的超孔隙壓力累積或剪切應(yīng)變。具體而言,在施加 5 到 15 個荷載循環(huán)后觀察到的超孔隙壓力約為初始垂直有效應(yīng)力的 10%

,而不管在固結(jié)期間使用的靜態(tài)偏差。


Golder 在 GDS EMDCSS 設(shè)備內(nèi)測試的 12 個 FRV 單元 A 樣本標(biāo)稱直徑為 60 毫米,并且施加固結(jié)到 250 kPa 到 1200 kPa 之間的垂直有效應(yīng)力。接著發(fā)現(xiàn)試樣固結(jié)后的干密度范圍為 1.29 至 1.59 t/m3。在這些測試中固結(jié)階段未施加初始剪應(yīng)力偏差,所有測試都以每小時大約 2% 的剪切應(yīng)變率進(jìn)行單調(diào)剪切。其中 9 個試樣由管狀或塊狀樣品制備,3個試樣使用內(nèi)部壓實(shí)步驟重塑而成。


對從管狀或塊狀樣品制備的樣品,進(jìn)行恒定體積的單調(diào) DSS 測試獲得數(shù)據(jù)峰值不排水強(qiáng)度比(即峰值剪應(yīng)力除以垂直有效固結(jié)應(yīng)力)的估計(jì)0.26 到 0.56 的范圍,取決于固結(jié)應(yīng)力和管或塊采樣位置。重要的是,樣本通常表現(xiàn)出應(yīng)變?nèi)趸袨椋ㄈ纾魬?yīng)力降低)一旦土壤應(yīng)變超過峰值剪應(yīng)力,突出了 FRV Unit A 材料的脆性響應(yīng)。峰值后平均強(qiáng)度損失約為 25%(強(qiáng)度損失范圍約為 0 至 40%)。



圖 6:FRV Unit A在 GDS EMDCSS 內(nèi)恒定體積條件下進(jìn)行單調(diào) DSS測試的試樣的應(yīng)力-應(yīng)變曲線。





圖 7:在 GDS 辦公室的 GDS 電機(jī)動態(tài)循環(huán)動單剪 (EMDCSS) 設(shè)備中在恒定體積條件下測試干凈砂樣的照片。該測試與 Cadia NTSF 路堤坍塌調(diào)查無關(guān),僅用于說明目的。




b) 三軸測試


作為高級實(shí)驗(yàn)室測試計(jì)劃的一部分,Golder 對多個尾礦級配和 FRV Unit A 樣本進(jìn)行了 41 次三軸 (TX) 測試。該測試是使用 GDS 三軸自動化系統(tǒng) (GDS TAS) 進(jìn)行的,該系統(tǒng)采用先進(jìn)的速度控制荷載框架和 GDS 壓力/體積控制器將軸向和徑向應(yīng)力應(yīng)用于三軸測試試樣。


圖 8:GDS 三軸自動化系統(tǒng) (GDSTAS)。



通過對排水(20 次測試)和不排水條件(12 次測試)下的各向同性固結(jié)尾礦試樣,應(yīng)用應(yīng)變控制單調(diào)壓縮,總共進(jìn)行了 32 次 TX 測試,結(jié)果用于確定臨界狀態(tài)線 (CSL),以及估計(jì)強(qiáng)度參數(shù), 四種不同的尾礦等級。使用內(nèi)部濕夯法重建測試樣本,并在每次測試中施加至少 20% 的軸向應(yīng)變,以達(dá)到臨界狀態(tài)。根據(jù)獲得的TX試驗(yàn)數(shù)據(jù),尾礦采用的臨界狀態(tài)有效摩擦角等于34度。


另外還進(jìn)行了六次 TX 測試,以觀察尾礦對后期路堤階段和第 1 階段支墩施工期間所經(jīng)歷的許多應(yīng)力路徑的響應(yīng)。這些試驗(yàn)首先對試樣進(jìn)行各向異性固結(jié),然后在排水或部分不排水條件下加載,幫助 ITRB 了解在堤防施工期間尾礦內(nèi)的某些點(diǎn)是否可能已接近不穩(wěn)定的應(yīng)力狀態(tài),例如少量的快速裝載可能導(dǎo)致尾礦液化。


要進(jìn)行排水測試,Golder 稱為“恒定剪切排水”測試(CSD 測試),所使用的三軸系統(tǒng)必須能夠?qū)y試試樣施加并保持恒定的偏應(yīng)力。即使試樣正在迅速坍塌狀態(tài)(即,經(jīng)歷快速軸向應(yīng)變)。 Golder 使用了兩種三軸配置來實(shí)現(xiàn)這一標(biāo)準(zhǔn):一種是手動將荷載放置在裝載架上,另一種是將 GDS DigiRFM 安裝在 GDS TAS 中。


DigiRFM 在三軸荷重傳感器和荷載框架之間引入了快速、直接的反饋回路,使荷載框架能夠以超過 90 毫米/分鐘的速度軸向壓縮試樣,保持目標(biāo)偏應(yīng)力。有興趣升級其 GDSTAS 以包含 DigiRFM 的用戶應(yīng)直接聯(lián)系 GDS。



圖 9:安裝在 GDS TAS 中的 GDS DigiRFM。



還對單個重塑TX 尾礦樣本進(jìn)行了彎曲元件 (BE) 測試。這使得剪切波速以及隨后的小應(yīng)變剪切模量能夠在不同水平的有效圍壓下估算,為評估路堤對地震震動的響應(yīng)提供重要依據(jù)。 BE 測試在 17 個不同的平均有效圍壓值(范圍在大約 20 kPa 到 1090 kPa 之間)進(jìn)行,測試使用 GDS 彎曲元系統(tǒng) (GDSBES) 進(jìn)行。



圖 10:GDS 彎曲元件系統(tǒng) (GDSBES)





圖 11:通過使用 GDSBES 對 GDSTAS 內(nèi)的單個尾礦 TX 試樣進(jìn)行彎曲元件測試獲得的剪切波速和小應(yīng)變剪切模量估計(jì)值。還顯示了試樣空隙率和堆積密度估計(jì)值。




通過在不排水條件下對各向同性固結(jié)的未擾動 FRV Unit A 試樣應(yīng)用應(yīng)變控制壓縮來執(zhí)行三個 TX 測試。這些測試再次強(qiáng)調(diào)了 FRV 的應(yīng)變減弱行為Unit A 材料的峰值和殘余有效摩擦角分別估計(jì)為 21.4° 和 16.2°(以及有效內(nèi)聚力值分別等于 58.5 kPa 和 0 kPa)。



圖 12: GDSTAS 內(nèi)不排水單調(diào)應(yīng)變控制壓縮條件下,測試各向同性固結(jié)后細(xì)粒土試樣的照片。該測試與 Cadia NTSF 路堤坍塌調(diào)查無關(guān),僅用于說明目的。



c) 恒速應(yīng)變速率固結(jié)測試


作為高級實(shí)驗(yàn)室測試計(jì)劃的一部分,Golder 對 FRV 單元 A 樣本進(jìn)行了兩次恒定應(yīng)變速率 (CRS) 測試。該測試是使用 GDS 恒應(yīng)變速率固結(jié)測試(GDSCRS) 系統(tǒng)進(jìn)行的,其中使用先進(jìn)的速度控制荷載框架將垂直應(yīng)力施加到側(cè)向限制的反壓試樣。反壓通過 GDS 壓力/體積控制器提供。



圖 13:GDS 恒應(yīng)變速率固結(jié)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) (GDSCRS)。



在 FRV Unit A 試樣上進(jìn)行的兩個 CRS 測試使 ITRB 能夠估計(jì)典型固結(jié)參數(shù)的值(例如,固結(jié)系數(shù)、預(yù)固結(jié)壓力),同時還強(qiáng)調(diào)了約束模量的降低(即,一維剛度)隨著垂直有效應(yīng)力增加超過大約 1000 – 1500 kPa。有人提出,在較高垂直應(yīng)力水平下,剛度的這種降低是由土壤顆粒壓碎或分解引起的。




來自高級實(shí)驗(yàn)室測試計(jì)劃組的見解


先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)室測試計(jì)劃提供了許多關(guān)于尾礦和 FRV Unit A 基礎(chǔ)材料的加載響應(yīng)的重要見解,幫助 ITRB 了解 Cadia NTSF 路堤在 2018 年 3 月 9 日坍塌的機(jī)制。這些見解包括:

  • GDS EMDCSS 內(nèi) FRV Unit A 試樣的單調(diào)直接簡單剪切 (DSS) 測試突出了這種先前未識別的應(yīng)變減弱響應(yīng)路堤基礎(chǔ)材料。這最終導(dǎo)致 ITRB 得出結(jié)論,在堤防施工期間,這種材料的峰值強(qiáng)度已開始被超過,特別是在堤壩趾部開挖材料和第一階段支墩施工后,導(dǎo)致地基逐漸變形。在坍塌發(fā)生之前,變形迅速加快。


  • GDS TAS 內(nèi)重組尾礦樣本的“恒定剪切排水”(CSD)三軸測試表明,在堤防施工期間尾礦內(nèi)的某些位置已接近不穩(wěn)定的應(yīng)力狀態(tài),并且可能會觸發(fā)快速坍塌(即可能發(fā)生液化)應(yīng)少量快速加載。路堤基礎(chǔ)內(nèi)的加速變形觸發(fā)了尾礦液化,這反過來又顯著增加了路堤和已經(jīng)削弱的地基的負(fù)荷。無法抵抗這種額外的荷載,導(dǎo)致路堤坍塌。


  • GDS EMDCSS 內(nèi)尾礦試樣的循環(huán) DSS 測試表明,2018 年 3 月 8 日在卡迪亞工地發(fā)生的兩次低級地震并未在尾礦中引起顯著的超孔隙水壓力和剪切應(yīng)變。這一發(fā)現(xiàn)很重要,因?yàn)樗_定了低震級地震不會導(dǎo)致路堤坍塌。



總結(jié)


2018 年 3 月 9 日在 卡迪亞河谷項(xiàng)目項(xiàng)目北部尾礦庫設(shè)施(Cadia Valley Operations (Cadia) Northern Tailings Storage Facility )的一段路堤中發(fā)生的移動坍塌被確定是由于正在進(jìn)行的路堤施工期間以前身份不明的低密度基礎(chǔ)層的逐漸變形造成的,這最終引發(fā)了存儲尾礦的液化。一旦液化,尾礦就會顯著增加施加在路堤上的荷載,而這已經(jīng)是脆弱的地基無法抵抗的。這導(dǎo)致路堤坍塌,但及時疏散Cadia 人員的工地意味著坍塌沒有造成明顯的社會或環(huán)境影響。


上述路堤坍塌的技術(shù)原因是通過獨(dú)立技術(shù)審查委員會 (ITRB) 的調(diào)查得出的。作為 ITRB 調(diào)查的一部分,委托進(jìn)行了一項(xiàng)實(shí)驗(yàn)室測試計(jì)劃,其中Golder 的珀斯實(shí)驗(yàn)室 (Golder) 使用 GDS Instruments (GDS) 生產(chǎn)的許多先進(jìn)測試設(shè)備來產(chǎn)生單調(diào)和循環(huán)直接簡單剪切 (DSS)、三軸、彎曲單元和恒定應(yīng)變速率測試數(shù)據(jù)。此類測試為 ITRB 提供了有關(guān)尾礦和地基材料對載荷的響應(yīng)的重要見解,有助于 ITRB 確定坍落度的技術(shù)機(jī)制。測試還幫助 ITRB 排除了兩次低震級地震是尾礦液化的原因。


因此,該案例研究證明了先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)室測試方案,可以在評估地基土和蓄積材料在堤防施工施加的荷載和/或地震活動如何影響尾礦儲存設(shè)施中的價值。




參考文獻(xiàn)

杰弗里斯,M.; Morgenstern, N. R.;范齊爾,D.;沃茨,J.(2019 年)。獨(dú)立技術(shù)審查委員會關(guān)于 Ashurst Australia 的 NTSF 路堤故障 Cadia Valley 運(yùn)營的報告。 2019 年 4 月 17 日。紐克雷斯特礦業(yè)有限公司。https://www.newcrest。 com/sites/default/files/2019-10/190417_Report%20on%20 NTSF%20Embankment%20Failure%20at%20Cadia%20for%20 Ashurst.pdf。

 

紐克雷斯特礦業(yè)有限公司。 (2019)??ǖ蟻?NTSF 路堤坍塌??稍冢篽ttps://www.youtube.com/ 看?v=DyyxLmPdVaE 。





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