編者說明:
作為Fund?o礦山尾礦壩潰決高級實驗室試驗計劃的一部分,KCB溫哥華巖土實驗室使用GDS Instruments的EMDCSS設(shè)備進行直接單剪試驗,以獲得:
(1)不排水單剪試驗的峰值和大應(yīng)變抗剪強度;
(2)不排水動單剪試驗中循環(huán)荷載作用下的反應(yīng);
(3)以及靜偏壓不排水動單剪試驗中循環(huán)荷載作用下的反應(yīng)。
Fund?o礦山尾礦壩潰壩
2020年2月12日,CLAIRE SMITH克萊爾·史密斯
詹姆斯·霍普金斯和卡爾·斯內(nèi)林,英國GDS公司
翻譯:陳棟
1.0簡介
2015年11月5日下午3時45分,位于巴西東南部米納斯吉拉斯州(Minas Gerais)的110米高的Fund?o礦山尾礦壩在液化流滑坡中坍塌。這次事故將大約4300萬立方米的鐵礦尾礦排放到環(huán)境中,污染了超過600公里的河道(Fonseca do Carmo等人,2017年),并導(dǎo)致19人死亡。
當(dāng)時,這起事件被認為是巴西最嚴重的環(huán)境災(zāi)難,迄今為止,礦主損失了數(shù)十億美元(Ridley和Lewis,2019年)。
Fund?o尾礦壩審查小組是在坍塌之后召集起來的,目的是調(diào)查和確定Fund?o尾礦壩在液化流動滑坡中失穩(wěn)的原因。
專家小組于2016年8月報告了其調(diào)查結(jié)果(Morgenstern等人,2016年),得出結(jié)論認為,大壩內(nèi)部發(fā)生液化的必要條件在潰決之前就存在(即存在松散、飽和的砂尾礦),砂尾礦下方富泥沉積物的側(cè)向擠壓觸發(fā)了液化流滑。
本案例研究簡要總結(jié)了專門小組報告的許多巖土工程發(fā)現(xiàn)。具體地說,它著重于在調(diào)查期間進行先進的實驗室實驗的方方面面,該計劃采用了由英國GDS公司設(shè)計和制造的先進的循環(huán)單剪系統(tǒng)。
建議讀者參考由Cleary Gottlieb Steen和Hamilton發(fā)表的公開發(fā)表的專家組報告,以獲取關(guān)于Fund?o尾礦壩潰決的詳細評論。有關(guān)持續(xù)環(huán)境影響和法律案件的更多信息可在更廣泛的媒體上獲得。
圖1:Fund?o尾礦壩于2016年7月7日發(fā)生故障后約8個月。圖片由Ibama提供。
2.0 Fund?o礦山尾礦壩
修建Fund?o礦山尾礦壩(圖1)是為了保留鐵礦石選礦產(chǎn)生的砂和礦泥尾礦。砂尾礦以泥漿形式運輸,由砂和粉粒大小的顆粒組成,通常允許在沉積后快速排水。
然而,由于采用液壓方式擺放,砂層通常是松散和未壓實的。礦泥尾礦也作為泥漿運輸,被歸類為低塑性粘土(盡管只含有一小部分粘土礦物),其產(chǎn)生的沉積物比砂土更可壓縮且滲透率更低。
由于要保留兩種不同的材料類型,最初的大壩設(shè)計采用了“排水立管”理念,如圖2示意圖所示。這一概念旨在逐步將沙堆積在初期壩后,將淤泥保留在砂堆后面,并采用上游式施工方式將初期壩抬高至砂土頂部。
圖2:“排水立管”理論的通用原理示意圖
該設(shè)計的一個關(guān)鍵條件是在松散、未壓實的砂土中保持足夠的排水,以使砂土保持不飽和狀態(tài),不易發(fā)生靜態(tài)液化。這一條件將通過三個因素得到滿足:在初期大壩下方修建一個大容量排水系統(tǒng);在左右壩肩下修建混凝土廊道(直徑2m的導(dǎo)管),以將上游地表水流入大壩下游;在尾礦沉積過程中,通過保持距壩頂200m的沙灘寬度,將黏質(zhì)土與砂子分離,從而不會阻礙沙子的向下排水。
初期大壩建設(shè),包括大容量排水系統(tǒng)和混凝土廊道的施工,已于2008年10月完成。2009年4月開始排放尾礦。然而,在2015年11月潰壩之前,在大壩運行和蓄水過程中遇到了許多問題。其中包括:
? 大容量排水系統(tǒng)存在嚴重的施工缺陷,導(dǎo)致2009年發(fā)生內(nèi)部腐蝕事件。這導(dǎo)致大容量排水系統(tǒng)被封閉,并最終實施了修訂后的排水設(shè)計。重要的是,大容量排水系統(tǒng)發(fā)生故障后,更廣泛的砂土發(fā)生了飽和。
? 2011年和2012年期間,難以維持200m的設(shè)計沙灘寬度,淤泥接近壩頂60米。重要的是,這導(dǎo)致礦泥沉積在原來保留來用于砂沉積的區(qū)域。
? 左橋臺下方混凝土廊道的結(jié)構(gòu)破壞,導(dǎo)致廊道在2013年被封閉。重要的是,這導(dǎo)致了左壩肩的后續(xù)施工轉(zhuǎn)移調(diào)整到上游,更靠近(事實上,上面的)沉積了礦泥的區(qū)域。
還應(yīng)注意到,在潰壩前約90分鐘,大壩附近發(fā)生了三次1.8至2.6級的低震級地震。
3.0專家小組調(diào)查潰壩
目擊者的陳述和物證證實,大壩在液化流滑中坍塌,從左壩肩開始。這一出發(fā)點使專家組集中討論了為什么會發(fā)生液化流滑,為什么會在左壩肩開始,以及為什么在2015年11月5日發(fā)生。
為了回答這些問題,專家小組進行了一項系統(tǒng)的調(diào)查,需要收集目擊者訪談和大壩儀器數(shù)據(jù)、分析和地震研究以及對潰決前的大壩結(jié)構(gòu)進行虛擬重建。
對潰壩材料(即砂泥尾砂)潰前工程性質(zhì)和性能的估計虛擬大壩重建需要的基礎(chǔ)化輸入。這些估計主要是根據(jù)地下實地調(diào)查和實驗室試驗數(shù)據(jù)作出的,后者主要是專家小組進行的實驗室試驗方案中獲得的。該方案包括對從壩址獲取的砂土鏟挖表面樣本以及從附近Germano尾礦庫獲得的礦泥中重建/重塑的樣本進行高級直接單剪(DSS)和三軸(TX)測試。
4.0高級實驗室測試方案
4.1單剪和循環(huán)動單剪實驗
Klohn Crippen Berger(KCB)對砂和礦泥樣本進行了15次恒定體積的DSS測試,作為專家組高級實驗室測試計劃的一部分。本試驗采用GDS電機動態(tài)循環(huán)單剪(EMDCSS)裝置(圖3)進行,該裝置通過低柔度設(shè)計的DSS裝置,使剪切(單調(diào)和/或循環(huán))過程中保持恒定的試樣體積,通過一堆低摩擦疊環(huán)(或者,也可以使用鋼絲增強型橡膠膜)進行主動高度控制和物理側(cè)向約束。試驗按照ASTM D6528試驗標準(ASTM,2007)進行。
在GDS-EMDCSS裝置內(nèi)KCB測試了9個砂樣,標稱直徑為70mm,固結(jié)150kPa至600kPa間的垂直有效應(yīng)力。在五個周期剪切試件中,兩個在固結(jié)階段施加了初始剪應(yīng)力偏差(分別為垂直有效固結(jié)應(yīng)力的17.5%和35%)。以0.1Hz的頻率施加循環(huán)荷載,施加的循環(huán)應(yīng)力比(CSR)由專家小組根據(jù)現(xiàn)場響應(yīng)分析進行指導(dǎo)。
KCB在GDS EMDCSS裝置內(nèi)測試的六個礦泥樣本標稱直徑也為70mm,并在相同的垂直有效應(yīng)力范圍內(nèi)進行固結(jié),這與在砂土測試期間用的相同。在循環(huán)剪切的三個試樣中,一個試樣在固結(jié)過程中施加了初始剪應(yīng)力偏差(垂直有效固結(jié)應(yīng)力的17.5%),另一個試樣在單調(diào)剪切至20%剪切應(yīng)變后施加循環(huán)荷載。
從恒定體積單調(diào)DSS試驗獲得的數(shù)據(jù)得出了砂土的峰值不排水強度比(即峰值水平剪切應(yīng)力除以垂直有效固結(jié)應(yīng)力)的估計值,范圍為0.12至0.14,泥質(zhì)土的峰值不排水強度比為0.16至0.17。據(jù)估計,砂樣估算的先期固結(jié)孔隙比在1.04到0.93之間,而泥質(zhì)土估算的試樣的孔隙比在0.99到0.91之間。當(dāng)土壤的應(yīng)變超過峰值剪應(yīng)力時,所有試樣都表現(xiàn)出應(yīng)變軟化行為(即剪切應(yīng)力的小幅度或顯著降低)。
恒定體積循環(huán)DSS試驗期間記錄的數(shù)據(jù)表明,代表潰壩前低震級地震震動的循環(huán)荷載不會產(chǎn)生顯著的超孔隙水壓力累積或剪切應(yīng)變。例如,當(dāng)CSR值為0.01時,在30個荷載循環(huán)后,砂土和礦泥質(zhì)土樣本中記錄到0.01%的最大剪切應(yīng)變,而CSR等于0.004估計代表壩頂以下58m深度處的第84個百分位地震動(靠近尾礦庫底部)。隨后,在循環(huán)DSS試驗期間,使用的CSR會增加,CSR先提高到0.05,然后提高到0.1。
4.2三軸實驗
在高級實驗室試驗方案執(zhí)行期間,KCB對砂樣進行了一系列排水和不排水三軸(TX)試驗。在排水和不排水條件下,通過對各向同性和各向異性固結(jié)試樣施加應(yīng)變控制壓縮,共進行了21次試驗,結(jié)果用于估算強度參數(shù)(例如,有效摩擦角為33°),以及臨界狀態(tài)線(CSL)和剪脹參數(shù)。這些參數(shù)隨后成為小組調(diào)查的一部分進行的穩(wěn)定性和變形分析的一個組成部分。
此外,還進行了九個額外的排水TX試驗,稱為“擠壓坍塌”試驗,以研究通過側(cè)向擠壓裝置在砂土中引發(fā)液化的可能性。該裝置將在本文件的結(jié)論部分進一步描述)。
為了進行這些試驗,首先對試樣進行各向異性固結(jié),然后進行特殊設(shè)計的應(yīng)力路徑實驗,在該路徑中,平均有效應(yīng)力(即試樣約束)減小,而偏應(yīng)力保持恒定或增大。當(dāng)試樣的應(yīng)力狀態(tài)接近CSL時,通常會觀察到試樣的快速塌陷。這項測試基本上復(fù)制了大壩內(nèi)砂土的破壞方式。
值得注意的是,用于執(zhí)行“擠壓塌陷”試驗的TX裝置是一種改進的TX系統(tǒng)。需要進行修改,以實現(xiàn)產(chǎn)生快速試樣破壞所需的應(yīng)力控制。GDS可提供專門配置用于“擠壓倒塌”試驗的TX裝置,其中速度控制的三軸加載架通過數(shù)字遠程反饋模塊(DigiRFM)接收來自三軸荷重傳感器的直接反饋。直接反饋可以顯著提高三軸荷載框架的響應(yīng)能力,使得在排水條件下試樣快速坍塌時能夠進行快速軸向壓縮。
對從現(xiàn)場取樣獲得的礦泥樣本也進行了不排水TX試驗,但小組并未使用這些試驗的結(jié)果。
4.3其他高級實驗室實驗
對砂土試樣進行了一次直接剪切試驗、一次固結(jié)儀試驗和兩次彎曲元試驗,以提供砂土的附加強度、壓縮性和滲透性以及小應(yīng)變剪切模量估計值。對礦泥樣本進行了一次固結(jié)儀試驗、一次大應(yīng)變固結(jié)試驗和一次沉降試驗,以提供礦泥的壓縮性、固結(jié)系數(shù)、滲透性和沉降速率估算值。有關(guān)這些實驗室測試的進一步詳情,請參閱專家組報告的附錄D。
5.0 來自高級實驗室實驗方案的見解
專家組的高級實驗室試驗方案提供了大量關(guān)于砂和泥質(zhì)總體特性的重要見解,以及對基本工程參數(shù)的估計,這有助于專家組確定2015年11月5日在左壩肩開始潰壩的原因。
在GDS-EMDCSS裝置內(nèi)對砂土試樣進行循環(huán)直接單剪試驗,結(jié)果表明,當(dāng)施加代表性的低震級地震荷載時,不會產(chǎn)生顯著的超孔隙水壓力和剪切應(yīng)變。這使專家小組得出結(jié)論,大壩倒塌之前發(fā)生的地震并沒有在砂土中誘發(fā)液化,排除了潛在的破壞機制。然而,專家小組確實注意到地震可能加速了大壩的破壞。
砂土樣本的排水“擠壓-坍塌”三軸試驗復(fù)制了在潰壩期間觀察到的快速崩塌,幫助專家小組確認側(cè)向擠壓機制最終觸發(fā)了液化流滑。標準排水和不排水三軸試驗還提供了砂土的強度、臨界狀態(tài)和擴容參數(shù)估計,用于穩(wěn)定性和變形分析。
泥質(zhì)試樣的固結(jié)試驗提供了數(shù)據(jù),以獲知固結(jié)和滲透參數(shù),這些參數(shù)是專家組模擬大壩左壩肩下淤泥固結(jié)特性的一部分。
6.0專家組得出的結(jié)論
專家小組的調(diào)查最終得出結(jié)論,大壩潰敗是因為側(cè)向擠壓機制引發(fā)了位于左壩肩的松散飽和砂土液化。在這種機制中,當(dāng)在越來越高的大壩的荷載下壓縮時,位于砂土(圖4)下方的富泥沉積物發(fā)生橫向變形(即擠壓),迫使上面的砂承受水平應(yīng)力的逐漸減?。聪拗茥l件的減少)并有效地松脫。這一過程最終導(dǎo)致砂土達到不穩(wěn)定的應(yīng)力狀態(tài),在這一點上引發(fā)液化,大壩決口。專家小組進行的建模表明,這種不穩(wěn)定狀態(tài)在2015年11月5日的達到大壩的高度,這有助于解釋為什么大壩在那時發(fā)生潰敗。
大壩施工、運行和抬高過程中遇到的問題有效地創(chuàng)造了在左壩肩形成側(cè)向擠壓機制并引發(fā)液化流動滑動的必要條件,具體而言:
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由于排水條件不足,松散、未壓實的砂土因飽和而易發(fā)生液化。如果原來的大容量排水系統(tǒng)在整個大壩運行期間保持運行,則不太可能出現(xiàn)這個問題。
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側(cè)向擠壓機制得以發(fā)展,因為橋臺在上游重新對齊,隨后在富含礦泥的沉積物上建造。如果下伏混凝土廊道未發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞,則不太可能需要進行這種重新定線,并且如果在整個尾礦沉積過程中保持200m的設(shè)計海灘寬度,則不太可能在重新調(diào)整的壩基位置出現(xiàn)大量富泥沉積物。
7.0 總結(jié)
Fund?o尾礦壩被確定于2015年11月5日在液化流動滑坡中潰壩,該滑坡是由松散飽和砂尾礦下面富含礦泥的沉積物側(cè)向擠壓引起的。
Fund?o尾礦壩審查小組在進行了一項系統(tǒng)調(diào)查后得出了這一結(jié)論,該調(diào)查與許多其他分析一樣,在GDS機電動態(tài)循環(huán)單剪裝置內(nèi)對砂土和礦泥樣本進行了先進的實驗室測試。
本案例研究表明,在公開調(diào)查期間,先進實驗室實驗方案能夠在以下方面提供見解:在檢查尾礦材料的行為和潛在失效機制方面,以及一系列意外事件發(fā)生和偏離了原始設(shè)計后如何導(dǎo)致大壩結(jié)構(gòu)的災(zāi)難性破壞方面。
免責(zé)聲明
本案例研究僅由GDS Instruments在審查和解釋公開提供的技術(shù)報告后編寫。本案例研究未經(jīng)第三方審查,不構(gòu)成任何形式的技術(shù)建議。
參考
ASTM (2007). Standard Test Method for Consolidated Undrained Direct Simple Shear Testing of Cohesive Soils, ASTM D6528-07 ASTM International
Fonseca do Carmo, Fl; Kamino, L H Y; Tobias Junior, R; Christina de Campos, I; Fonseca do Carmo, Fe; Silvino, G; Xavier de Castro, K J d S; Mauro, M L; Rodrigues, N U A; Miranda, M P d S; Pinto, C E F, (2017). Fund?o tailings dam failures: the environment tragedy of the largest technological disaster of Brazilian mining in global context Perspectives in Ecology and Conservation, 15, p145-151
Morgenstern, N R; Vick, S G; Viotti, C B; Watts, B D, (2016).
Fund?o Tailings Dam Review Panel, Report on the Immediate Causes of the Failure of the Fund?o Dam 25 August 2016 Cleary Gottlieb Steen and Hamilton
Ridley, K; Lewis, B, (2019). BHP faces $5bn claim over 2015 Brazil dam failure
原文鏈接:
https://www.geplus.co.uk/features/technical-note-fundao-mine-tailings-dam-failure-12-02-2020/